大庆石化总厂化工厂应用热泵技术取得了可喜的成效,今年头9个月,共节约蒸汽2万吨,创效益180万元。在大庆市的石化企业(石化公司、石化总厂、炼化公司)中,像这样依靠科技进步,强化能源管理,挖掘节能潜力的典型不胜枚举。
石化公司打科技牌,依靠技术节能节水,通过技术改造,降低能耗。他们把解决节能节水瓶颈作为工作重点,增建了热电厂三台热水锅炉,把化工区蒸汽拌热采暖改为热水,每小时节约脱盐水100吨。另一方面,通过应用新技术,推进节水工作开展。在水气厂、化肥厂完成了工业拍泥水回收项目,实现了工业水装置零排污的目标。与此同时,石化公司还先后完成了化工污水回用中试、炼油污水中试、炼油厂动力站顺洗水回收、炼油厂不风机泵冷却水回收等十多个节水项目。为了降低补水量,石化公司在水气厂一循采用了纳尔克公司技术,浓缩倍数达到5倍以上,达到了股份公司的要求。
石化总厂健全机制,夯实基础,全面优化能源管理体系。明确责任主体,建立节能节水管理网络。为确保节能节水工作责任真正落实到各个环节,石化总厂成立了节能节水管理领导小组,与各二级单位签订了节能节水责任状,实现了能源节约与领导干部业绩考核挂钩、与职工奖惩挂钩,有效调动了全厂上下力行节约的主动性和自觉性,保证了节能节水工作的持续开展。加强制度建设,规范节能节水行为。石化总厂严格按照《集团公司节能节水型企业评定办法》中的具体要求,坚持从建立约束机制上下工夫,修订和完善了石化总厂现行的能源管理制度,编制下发了《大庆石化总厂能源管理办法》,进一步健全了各行业(单位)耗能用水定额体系,推行了能源消耗动态管理模式,确保了全厂节能节水工作的科学规范运行。建立厂外能源监察机制,实现能源管理全方位覆盖。由于加强了能源管理,今年上半年,石化总厂实现了措施节能5374.74吨标煤,节水33.425万吨。
炼化公司通过依靠科技进步,优化生产方案,提高能量转换设备频率,优化功用工程系统,搞好能量回收利用等一系列措施,使生产用能水平得到持续提高,生产成本大幅度降低,取得了明显成效。“十五”末期’与“十五”初期相比,原油加工综合能耗下降了1.71千克标油/吨,原油加工新鲜水单耗下降了0.14个单位。