新华网哈尔滨7月30日电(新华社记者梁冬)黑龙江省大型民营企业——格林粮食开发有限公司(以下简称格林公司)将节能减排作为降低成本的主要手段,通过大规模技术改造,较好地解决了困扰企业发展的大气污染及污水排放问题,增强了发展后劲。
这家公司成立于2004年1月,是黑龙江省较大的玉米深加工企业,主要产品为玉米淀粉和谷氨酸等。由于在粮食加工过程中耗水、耗能量较大,使企业的生产成本居高不下,利润率较低。
“行业特点决定了企业必须学会算精细账。”格林公司总经理林永敏告诉记者,为了实现节能减排、降低成本的目标,企业刚刚投资了1500万元,新上了一台先进的环保型循环流化床锅炉,淘汰了公司原有的两台热效率较低的旧锅炉。
起初,公司许多职工并不理解:原来的旧锅炉仍然能用,何必还要浪费这么多钱呢?
对此,林永敏为职工算了一笔账:由于新锅炉采用的是先进的静电除尘装置,而旧锅炉采用的是耗水量大的水膜除尘装置,新锅炉投入运行后,每天可节省72吨煤,节约1600吨水。若每吨煤按平均400元、每吨水按3元(包括污水处理费)计算,则每年可节省费用1008万元,一年半就可以收回投资。除了经济账之外,新锅炉投入运行后,还可以解决困扰企业发展的大气污染及污水排放问题,产生较大的社会效益。
淘汰落后锅炉只是格林公司实施的节能减排措施之一。这家公司成立之初投资1.8亿元建设了年产30万吨玉米淀粉项目,其中许多关键设备不惜重金从德国引进,不仅保证了产品的质量,而且实现了节水节能。
为了最大限度地节约用水,格林公司将清水按温度进行分级管理,循环利用,由于生产工艺的需要,各生产工序所用的清水对温度要求不同。为实现供水统一管理、综合利用,格林公司将清水按温度分别命名为“一次水”“二次水”“三次水”“多次水”,多次重复利用。为了严格控制用水量,公司规定:“一次水”不够用时,不得随便开启备用井,而是用冷冻机,对温度稍高的“二次水”进行“冷冻降温”,再返回利用。为了节约水的用量,他们还投资200多万元,对冷却塔进行了技术改造。
格林公司实施“清洁生产工艺”,对生产系统进行节水技术改造。他们在玉米淀粉生产系统中,严格执行新鲜水仅用于最后一级淀粉洗涤的规定,其他均使用工艺过程水。由于新鲜水用量减少,废水排放量也随之减少。通过技术改造后,玉米淀粉生产系统用水量由原来的43.4万吨/年减少到30.78万吨/年;玉米淀粉生产系统的废水排放量由原来的27万吨/年减少为13.5万吨/年。
细算多年来企业的“节能减排账”,林永敏深有感触:“与许多见效快的项目相比,节能减排可能更是一笔长远账,但绝对是一笔经济账,因为一个不重视节能减排的企业终将被市场所淘汰。”